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故障處理方法一般情況下,變壓器鐵芯多點接地多為非性接地,主要是油中的金屬粉末或金屬雜質沉淀于變壓器油箱底部形成“橋接”引起的,可采用電容器充放電法或低壓交流沖擊法消除;而安排主變吊罩、吊芯檢查大修將是有效的方法。通過大修可以清除油中和變壓器本體內的異物,以及通過熱油2起變壓器鐵芯多點接地故障的分析處理循環和抽真空脫水干燥。
故障實例宋町變電站110kV2號主變故障故障經過宋町變電站110kV2號主變,型號為SFSZ7-40000/110,系上海變壓器廠生產,1996年出廠,當年安裝投運。從2002-10-18起發現該主變有乙炔產生,隨之進行電氣試驗,試驗數據正常。于是每月進行一次色譜跟蹤,色譜數據基本無變化。2003-06-6發現該主變總烴超標,乙炔增長較大,根據三比值法(0、2、2)判斷故障性質為高于700℃高溫范圍的熱故障。停電進行電氣試驗,發現鐵芯多點接地(其他數據正常),并采用電容放電法進行處理。數次沖擊后,故障消失,判斷為非性接地,該主變可正常運行,但每15天須進行一次色譜跟蹤,對鐵芯1點接地的接地電流進行跟蹤測試。2003年12月對該主變進行大修。
110kV主變檢查處理情況該主變吊罩檢查前,測量鐵芯對地絕緣為0,總烴量達到1.646×10-3ml/m3,可以判斷此時鐵芯為死接地。鐘罩吊離后,初步觀察,鐵芯對地引出線及鐵心油道間白布絕緣帶絕緣完好,鐵芯片疊裝整齊,鐵軛壓緊度適中,絕緣紙板無傾斜,無松弛,但是鐵芯上端面有10余粒焊渣顆粒,同時也發現矽鋼片毛刺等,外觀檢查未見明顯故障點,隨后進行具體操作檢查。
?。?)將2個油道間的聯片拆除,將鐵芯分成3個部分,即1個主極,2個次極,并以此進行對地絕緣的測試。后確定低壓側次極絕緣為0,另外2極(主極、高壓側次極)絕緣良好。為了確定多點接地的位置,采用了2500V兆歐表串加4μF電容充放電,發現接地點在低壓側B相下軛中部。測試時,該點有明顯放電聲和火花,表明該點有間隙閃絡。
?。?)由于接地點在下部,查找困難,按計劃采用2臺40t吊車,將器身從下油箱內吊出,并用4根枕木分別枕在下底腳板的第1塊、第5塊,使器身穩定下來。隨后拆卸第2,3,4塊底腳板,同時松開AB相間,BC相間緯帶。在下鐵軛兩端的拉緊螺桿不松卸的情況下,此時下鐵軛呈腰鼓型向兩側凸起,人為增加了鐵軛與鐵心間的縫隙距離。然后用8kg重錘在放電聲附近鐵軛處重擊,目的是將在此間的小金屬異物振落;后又將B相繞組下方近放電聲位置處的絕緣墊塊及墊圈拆離,用專用油槍進行噴射沖洗;后在油箱底部用面泥收集焊渣毛刺等,并對變壓器器身整體淋洗。此時鐵芯對地絕緣為2500M以上,表明異物已脫落,于是進行底腳板等回裝。當器身回落油箱后,鐵芯對地絕緣仍為2500M以上,落罩后直至工作全部結束后數次試驗,鐵芯對地絕緣良好,后又進行了真空脫氣油處理等。
110kV主變故障原因分析該主變的制作工藝不嚴格,油箱內的清潔度較差,是造成此次故障的原因。由于油箱內有許多金屬異物,因此在主變投運后,由于鐵芯集磁或在矽鋼片之間形成“橋接”,使金屬異物吸附在鐵芯上,造成多點接地。雖采用電容放電法沖擊,可以燒掉異物毛刺,但若電流不夠大,則很難燒掉較大的金屬異物,若電流量過大,則容易燒壞鐵芯。通過此次吊罩吊芯檢查處理,經1年多的色譜跟蹤和試驗跟蹤,未發現問題,達到了預期的目的。
南坪變電站220kV1號主變故障故障經過南坪變電站220kV1號主變,型號為SFPSZ1-120000/220,系西安變壓器電爐廠產品,1983年12月投入運行,2004年1月測量該變壓器鐵芯1點接地對地絕緣,發現有鐵芯多點接地現象(對地絕緣為0)。使用電容對接地點進行沖擊,聽到2次放電聲后,再搖測絕緣為2500M,此后對鐵芯1點接地情況進行了多次測量,電流為0.2mA左右,電壓為0.6V左右。經研究決定對該變壓器加強色譜跟蹤,在該主變運行時,值班員每2h對鐵芯1點接地的接地電流進行1次測量。2004年6月對該變進行了大修。
220kV主變大修處理情況結合大修,對有載開關進行了改造更換,更換了潛油泵、蝶閥、冷控箱及繼電保護裝置。對大修中發現的絕緣緊固件松動以及箱內的焊渣等異物,分別進行了相應的緊固和清理,同時進行了嚴格的抽真空和真空注油。通過本次檢修,使得該臺主變在2004-07-18的事故中經受住2次近區出口短路的嚴峻考驗,避免了電網重大事故的發生。