空壓機工作時由一臺電動機帶壓縮機向氣罐充氣,當氣罐壓力升至設定的*高壓力時離合片動作,電機自動卸載,電機空轉,壓縮機停止壓縮空氣。空壓機機的這種工作方式帶來了下列問題:
一、空壓機控制系統的缺陷
空壓機主電機運行方式為星型到三角型降壓起動后再全壓運行.加、卸載供氣控制方式為進氣閥開關控制方式,即壓力達到上限時關閥,壓縮機空載運行;壓力抵達下限時開閥,壓縮機加載運行。如果系統壓力上升到壓力上限值,控制器使進氣閥關閉,壓縮機空載運行,直到系統壓力降到壓力下限值后,控制器使進氣閥重新打開,排氣閥關閉,壓縮機打開,壓縮機滿載運行,不斷重復上述過程。空氣壓縮機的排氣量和壓力,在運轉中也不是不變的,常因工況變化導致用氣量變化,所以空氣壓縮機工作時總是在重復滿載-卸荷工作方式。滿載時的工作電流接近電動機的額定電流,卸荷時的空轉電流約為30-50%電動機額定電流,這部分電流不是做有用功,而是機械在額定轉速下的空轉損耗.
1、浪費大量的能源,導致生產成本的增加.
2、起動瞬間電流很大,對電網的穩定及其它用電設備的產生巨大的沖擊,嚴重時甚至可能導致同一電網設備無法正常運行.
3、起動時對設備機械同樣存在巨大的沖擊,后續維護工作量大,維護成本高.制約生產效率.
4、經常卸載和加載的方法來調節.這樣使整個氣網壓力經常變化,不能保持恒定的供氣壓力,另外也影響壓縮機的使用壽命。
5、由于氣壓無法恒定,波動范圍大,因此在一定程度上間接的影響了產品生產質量.在某些對氣源氣壓要求苛刻的場合尤為明顯.
6、自動化程度低,系統穩定性差,不利于維護, 需要專人操作停止或者啟動機組來調節需求氣量,但仍然無法有效的調節到合理范圍.由于沒有故障報警系統,不能快速有效的找到故障源以及排除故障
二、空壓機專用變頻器控制系統功能描述
該系統以壓力為控制對象,壓力值由變頻器鍵盤電位器設定,可根據用氣設備的實際需要,在空壓機的*高允許工作壓力內自由設定,調整便捷。壓力傳感器對供氣管網壓力實時檢測,并通過變送器轉換,輸出標準的4-20mA的信號,送至變頻器反饋,在變頻器內進行PID閉環控制,根據系統用氣量的要求實時調整變頻器的輸出,從而實時調整壓縮機電機的轉速,保證管網壓力的恒定。完善的工變頻切換系統,以保證空壓機長期可靠的正常運行,能達到如下效果
1、節省電能:
恒壓供氣系統投入運行后,可使貯氣罐的氣壓保持在設定值的2.5%范圍內,將自動排空而損失的電能節省下來,經實測,節電率達到30% 左右,同時功率因數提高至COSф>0.95,減少了無功損耗.
2、降低噪音,減少環境污染:
恒壓供氣系統由于實現了變頻控制,基本上消除排空放氣的情況,從而改善了噪音對環境的污染.
3、延長機械部件使用壽命:
使用空壓機節電系統后,空壓機大多數時間運行在工頻之下,能明顯減少機械部件的磨損,延長機器壽命,減少維修費用和縮短維修時間.
4、實現了軟起動:
減少機組起動電流對電網的沖擊,同時可靈活地重復多次起動,避免了自藕降壓起動在這方面的不足.
5、實現恒壓供氣:
系統投入運行后,提高了供氣可靠性和負載變化的調節能力,保證了恒定的供氣壓力,進一步保證了產品質量的穩定性.
6、運行可靠,故障率幾乎為零:
系統設有過載、失壓、欠壓、過流、缺相等保護功能,運行可靠.
7、操作簡易,發生故障不影響生產:
節能器發生故障后,可自動停機并發出故障信號,同時,可轉換到市電使用。
改造案例之一:
2臺200KW無油活塞式空壓機改造(杭州富陽某生物科技有限公司)
現場使用情況:
電動機運行在25HZ以上(下限頻率25HZ),已經使用3年以上,空壓機機械部分供油正常無故障,只需正常保養,供氣壓力穩定波動小于5%
250KW美國壽力空壓機機組
空壓機房
1.2Mpa壓力
奧圣280KW空壓機專用變頻器(浙江金華某紡織有限公司)
現場使用情況:
空壓機原控制方式是星三角降壓啟動,改造后下限頻率設置是30HZ,供氣壓力是1.2Mpa、2011年用奧圣變頻器改裝,至今正常使用,沒出現機械故障,電動機溫度控制在80攝氏度以下
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杭州奧圣電氣有限公司是一家專業從事變頻器和電氣自動化成套設備的設計開發、系統集成、現場調試的高新技術企業, 公司掌握了高性能矢量變頻技術、伺服技術和永磁同步電機等核心平臺技術,其中低壓變頻器、中壓變頻器、伺服驅動器廣泛用于起重、機床、金屬制品、電線電纜、塑膠、印刷包裝、紡織化纖、建材、冶金、煤礦、市政、汽車在印刷、包裝、玻璃、紡織、石化等產業設備以及鍋爐、供排水、中央空調節能改造等應用領域積累了大量的經驗